admin管理员组文章数量:1531542
2024年7月12日发(作者:)
维普资讯
我公一J于2000年11月份建成
现糊球、饱磨、窜仓现象。
只起到 定作用并不涉及磨损,用普
一
台4)2.4re ̄lOre圈流磨,磨前为-台
为解决以上问题,提高磨机产 通铸铁加 ,榆修时并不需要更换,
反击式破碎机,磨尾为脉冲式袋式除
量,降低能耗,主耍做以下几个方而
这样uJ’以大大节约配件费用。另一方
尘器和一台旋风式高效选粉机,设讣
工作:
向我们将其前端锤头锤面『Ju长加宽,
产最为18t/h。通过2001年试生产, (1)细碎机为浙江双马一Ⅳ 细 使其与反击板相对接触面『Ju大,一是
磨机平均台时能达到17,5t/11,虽接
碎机,其易损配件,如反击板、锤头、
保证r入磨物料粒度相对稳定,二是
近没计能力,但生产中常出现以下情
抛料板耐磨性差。与生产厂家沟通,
减少了细碎机因州整间隙或更换配
况:a细碎机物料粒度达小到要求,且
建议将配件中的锤头由原来的…体
件次数,保订F了磨机正常有序牛产,
配件耐磨性差,更换调整频繁,配件
改为分体两部分,前端易磨损部分我
节约配件费用,降低T工人劳动强
费用高 入磨物料水分偏大且常出
们采用高铬合金材质铸造加工,后端
度。
通过这…改进,配件费用降低一
半左右,且入磨物料粒度较前期大为
改善,产量提高,渊整锤头次数减少,
工人劳动强度降低。
(2)合理确定磨机一仓平均球径
及时补充球耗
因该套系统为带有预粉碎设备
的J引路磨机,入磨物料粒度平均在
5 ̄15mm范同内,一仓衬板为普通阶
图l 水泥磨筛余曲线
梯衬板,依照平均球径选择若干原则
和参照・些经验公式,初次确定一仓
甲均球径为69mm,后根据筛余曲线,
检查磨内物料情况和磨机产质量情
况多次调整一仓平均球径,最终确定
为一仓平均球释 74.O±1.Omm范围
内较为理想。… 面是 为人磨物料
粒度存在波动,需增大球径加强冲击
功,使物料粉碎尽量在一室达到要求,
图2 隔仓板原篦孔形状 图3 隔仓板现篦孔形状
同时加快物料流速,控制好球料比,
通讯地址:黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司,黑龙江牡丹江157041; 收稿日期:2005—12-09; 编辑;赵 莲
2006/2水泥技术 57
维普资讯
减少缓冲现象的发生;另一方面在生
产过程中,根据产量计算球耗及时补
充。
(3)隔仓板合理改造
将隔仓板长度增加,缩小中心孔
直径,将原有24块隔仓板改成16
块,增加隔仓板宽度,提高了隔仓板
的抗折强度,延长了隔仓板的使用寿
命,同时将其篦缝由原来的“同心圆
形”改成“放射形”,这样物料通过后
不易返回,同时将篦孔由图2形改为
图3形,其好处是物料易通孔且不易
堵塞而影响通风走料,同时在磨损过
程中不会改变其形状。
(4)加强磨机通风,确定合理通风
最
经过生产实践和理论计算,将风
量为8700m3/h的磨尾排风机更换成
一
台风量为12980m3/h排风机,使磨
内风速由原来的0.52m/s提高至
0.9m/s,磨机通风状况大为改善,磨内
温度控制在合理范围内,使磨内水蒸
气能及时排出,减少糊球、饱磨现象,
也能及时排出合格产品,减少产生过
粉磨现象,从而提高磨机产量,达到
降耗目的。
(5)磨尾收尘微粉改入成品提升
机
磨尾收尘微粉最初设计足同选
粉机选出的粗粉一同入磨进行重新
粉磨,考虑会给磨机带来多余负担或
产生过粉磨现象,=f 2005年4月份
将其改入磨尾提升机后再入选粉机。
在2005年连续三个月定期抽
枪,收尘微粉比面积均在4000cm2/g
以卜,完全符合成品要求,于2005年
6月份将收尘微粉由提升机直接入水
泥库,这样 但提高磨机粉磨效率,
也提高了选粉机选粉效率。
经过以上几个方而措施,磨机产
量由最初17.5t/h提高至21.5t/h,最
高时达22.5t/h,产量提高22%~28%,
磨机电耗由39.2kWh/t降至29~
31kWh/t,降幅为l8%~25%,真正达
到了提产降耗目的。
节髓◆高产的高细开流磨
High Efficiency Super-fine Open-circuit Mill
口口张莉。周轲
摘 要:高细开流磨粉磨效率高,能生产高比表面积、高标号的水
泥,它主要用于开流系统水泥的高细粉磨。很大程度上消除了一
般开流磨存在的粉磨效率低而使出磨物料颗粒均匀性差,大颗粒
多,筛余细度值大以及严重的过粉磨等现象。
关键词:高细开流磨 筛分装置微介质 活化衬板过粉磨
中图分类号:TQ172.632.1文献标识码:A
文章编号:1OO1—6171(2006)O2一OO58一O2
高细开流磨是国外20世纪70
料颗粒均匀性差,大颗粒多,筛余
年代研制的技术,是根据丹麦史密
细度值大以及严重的过粉磨等现
斯公司康必丹磨(Combidan)的原
象。
理而设计制造的。该磨的特点是粉
高细开流磨技术可广泛用于
磨效率高,能生产高比表面积、高 对传统磨机的改造,通过从结构上
标号的水泥,它主要用于开流系统
进行巧妙设计,在不改变原磨机各
水泥的高细粉磨。与圈流磨比较,
仓主体结构的前提下,达到了提高
简化了工艺流程,设备数量减少 磨机台时产量,降低细度值,提高
后,设备运转率大幅度提高,人力、 水泥强度,降低电耗等目的。
物力、财力等方面的消耗减少,操 在采用原有先进技术的条件
作更为简单。也可解决圈流磨由于 下,我们对高细开流磨进行了如下
选粉机选出的粗粉进入磨仓,对研 几项技术革新:
磨体的冲击形成缓冲效应,削弱了 (1)采用带筛分装置的隔仓板
研磨体的破碎能力,从而影响磨机 传统的隔仓板具有能够阻隔
产量的问题。高细开流磨与同规格 大块料,防止研磨体串仓,保证磨
的传统开流磨相比,磨机产量有大
内通风等功能。但在开路情况下,
幅度提高,并且比表面积也有增
缺少了回流选粉的过程,如何防止
加,能实现高产、高细。高细开流磨
未达到细化要求的物料进入细磨
还在很大程度上消除了一般开流 仓从而影响质量,就成了至关重要
磨存在的粉磨效率低而使出磨物 的课题。在此条件下,除了保留传
通讯地址:成都建筑材料工业设计研究院有限公司,四川成都610021;
收稿日期:2005—11—15; 编辑:吕光
5 8 CEMENT TECHNOLOGY 2/2006
版权声明:本文标题:浅谈Ф2.4m×10m水泥磨提产降耗的几点措施 内容由热心网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:https://m.elefans.com/dongtai/1720761633a841598.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论