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2024年7月12日发(作者:)

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我公一J于2000年11月份建成 

现糊球、饱磨、窜仓现象。 

只起到 定作用并不涉及磨损,用普 

台4)2.4re ̄lOre圈流磨,磨前为-台 

为解决以上问题,提高磨机产 通铸铁加 ,榆修时并不需要更换, 

反击式破碎机,磨尾为脉冲式袋式除 

量,降低能耗,主耍做以下几个方而 

这样uJ’以大大节约配件费用。另一方 

尘器和一台旋风式高效选粉机,设讣 

工作: 

向我们将其前端锤头锤面『Ju长加宽, 

产最为18t/h。通过2001年试生产, (1)细碎机为浙江双马一Ⅳ 细 使其与反击板相对接触面『Ju大,一是 

磨机平均台时能达到17,5t/11,虽接 

碎机,其易损配件,如反击板、锤头、 

保证r入磨物料粒度相对稳定,二是 

近没计能力,但生产中常出现以下情 

抛料板耐磨性差。与生产厂家沟通, 

减少了细碎机因州整间隙或更换配 

况:a细碎机物料粒度达小到要求,且 

建议将配件中的锤头由原来的…体 

件次数,保订F了磨机正常有序牛产, 

配件耐磨性差,更换调整频繁,配件 

改为分体两部分,前端易磨损部分我 

节约配件费用,降低T工人劳动强 

费用高 入磨物料水分偏大且常出 

们采用高铬合金材质铸造加工,后端 

度。 

通过这…改进,配件费用降低一 

半左右,且入磨物料粒度较前期大为 

改善,产量提高,渊整锤头次数减少, 

工人劳动强度降低。 

(2)合理确定磨机一仓平均球径 

及时补充球耗 

因该套系统为带有预粉碎设备 

的J引路磨机,入磨物料粒度平均在 

5 ̄15mm范同内,一仓衬板为普通阶 

图l 水泥磨筛余曲线 

梯衬板,依照平均球径选择若干原则 

和参照・些经验公式,初次确定一仓 

甲均球径为69mm,后根据筛余曲线, 

检查磨内物料情况和磨机产质量情 

况多次调整一仓平均球径,最终确定 

为一仓平均球释 74.O±1.Omm范围 

内较为理想。… 面是 为人磨物料 

粒度存在波动,需增大球径加强冲击 

功,使物料粉碎尽量在一室达到要求, 

图2 隔仓板原篦孔形状 图3 隔仓板现篦孔形状 

同时加快物料流速,控制好球料比, 

通讯地址:黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司,黑龙江牡丹江157041; 收稿日期:2005—12-09; 编辑;赵 莲 

2006/2水泥技术 57 

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减少缓冲现象的发生;另一方面在生 

产过程中,根据产量计算球耗及时补 

充。 

(3)隔仓板合理改造 

将隔仓板长度增加,缩小中心孔 

直径,将原有24块隔仓板改成16 

块,增加隔仓板宽度,提高了隔仓板 

的抗折强度,延长了隔仓板的使用寿 

命,同时将其篦缝由原来的“同心圆 

形”改成“放射形”,这样物料通过后 

不易返回,同时将篦孔由图2形改为 

图3形,其好处是物料易通孔且不易 

堵塞而影响通风走料,同时在磨损过 

程中不会改变其形状。 

(4)加强磨机通风,确定合理通风 

最 

经过生产实践和理论计算,将风 

量为8700m3/h的磨尾排风机更换成 

台风量为12980m3/h排风机,使磨 

内风速由原来的0.52m/s提高至 

0.9m/s,磨机通风状况大为改善,磨内 

温度控制在合理范围内,使磨内水蒸 

气能及时排出,减少糊球、饱磨现象, 

也能及时排出合格产品,减少产生过 

粉磨现象,从而提高磨机产量,达到 

降耗目的。 

(5)磨尾收尘微粉改入成品提升 

机 

磨尾收尘微粉最初设计足同选 

粉机选出的粗粉一同入磨进行重新 

粉磨,考虑会给磨机带来多余负担或 

产生过粉磨现象,=f 2005年4月份 

将其改入磨尾提升机后再入选粉机。 

在2005年连续三个月定期抽 

枪,收尘微粉比面积均在4000cm2/g 

以卜,完全符合成品要求,于2005年 

6月份将收尘微粉由提升机直接入水 

泥库,这样 但提高磨机粉磨效率, 

也提高了选粉机选粉效率。 

经过以上几个方而措施,磨机产 

量由最初17.5t/h提高至21.5t/h,最 

高时达22.5t/h,产量提高22%~28%, 

磨机电耗由39.2kWh/t降至29~ 

31kWh/t,降幅为l8%~25%,真正达 

到了提产降耗目的。 

节髓◆高产的高细开流磨 

High Efficiency Super-fine Open-circuit Mill 

口口张莉。周轲 

摘 要:高细开流磨粉磨效率高,能生产高比表面积、高标号的水 

泥,它主要用于开流系统水泥的高细粉磨。很大程度上消除了一 

般开流磨存在的粉磨效率低而使出磨物料颗粒均匀性差,大颗粒 

多,筛余细度值大以及严重的过粉磨等现象。 

关键词:高细开流磨 筛分装置微介质 活化衬板过粉磨 

中图分类号:TQ172.632.1文献标识码:A 

文章编号:1OO1—6171(2006)O2一OO58一O2 

高细开流磨是国外20世纪70 

料颗粒均匀性差,大颗粒多,筛余 

年代研制的技术,是根据丹麦史密 

细度值大以及严重的过粉磨等现 

斯公司康必丹磨(Combidan)的原 

象。 

理而设计制造的。该磨的特点是粉 

高细开流磨技术可广泛用于 

磨效率高,能生产高比表面积、高 对传统磨机的改造,通过从结构上 

标号的水泥,它主要用于开流系统 

进行巧妙设计,在不改变原磨机各 

水泥的高细粉磨。与圈流磨比较, 

仓主体结构的前提下,达到了提高 

简化了工艺流程,设备数量减少 磨机台时产量,降低细度值,提高 

后,设备运转率大幅度提高,人力、 水泥强度,降低电耗等目的。 

物力、财力等方面的消耗减少,操 在采用原有先进技术的条件 

作更为简单。也可解决圈流磨由于 下,我们对高细开流磨进行了如下 

选粉机选出的粗粉进入磨仓,对研 几项技术革新: 

磨体的冲击形成缓冲效应,削弱了 (1)采用带筛分装置的隔仓板 

研磨体的破碎能力,从而影响磨机 传统的隔仓板具有能够阻隔 

产量的问题。高细开流磨与同规格 大块料,防止研磨体串仓,保证磨 

的传统开流磨相比,磨机产量有大 

内通风等功能。但在开路情况下, 

幅度提高,并且比表面积也有增 

缺少了回流选粉的过程,如何防止 

加,能实现高产、高细。高细开流磨 

未达到细化要求的物料进入细磨 

还在很大程度上消除了一般开流 仓从而影响质量,就成了至关重要 

磨存在的粉磨效率低而使出磨物 的课题。在此条件下,除了保留传 

通讯地址:成都建筑材料工业设计研究院有限公司,四川成都610021; 

收稿日期:2005—11—15; 编辑:吕光 

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本文标签: 磨机物料提高减少