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2024年5月22日发(作者:)
ELECTRONICS WORLD
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技术交流
分流器自动标定调阻装置的设计
沈阳仪表科学研究院有限公司 常 伟 王松亭
沈阳英德尔公司 周 朝
沈阳仪表科学研究院有限公司 何 方 袁 峰 张 军
中,分流器电阻的阻值只能朝增大的方向调整,无法向阻值减小的
1.引言
分流器是一个阻值非常小的精密电阻,电阻值等级在微欧级
别,用于测量较大的直流电流,通常是几十安培甚至几百安培,当
有直流电流通过时产生压降,再测量电阻两端的电压,以此检测出
流经电阻上的电流的数值,实际应用过程中分流器往往与电压表配
套使用。例如:要用分流器测量电路中最大值
500A
的电流值,那
么选型的分流器电阻值应为
150µΩ
,即
500A×150µΩ=75mV
。
传统分流器用钎焊工艺制作而成,其缺点是材料体积较大,批
量化生产流程控制复杂;随着电子束焊接设备成本的降低与普及,
电子束焊接工艺制作的分流器越来越受到行业的青睐,与钎焊工艺
相比,其具备体积小、重量轻、加工简单、精度高、一致性高和温
度漂移系数小等优点。
电子束焊接工艺生产的分流器的外形结构主要分为两部分:
锰铜部分与紫铜部分,如图
1
所示,锰铜材料电阻率高,电阻率为
4.2×10Ω.m
,分布在分流器中间,起到电阻作用,中间缺口为调
阻切削点,用于调整电阻值;紫铜材料电阻率低,电阻率为
1.7×10
-
8
-7
方向调整,一旦阻值增大超过电阻精度的要求时,此分流器即成为
废品,无法进行补救。目前国内这种分流器在生产过程中调阻过程
比较繁琐,电阻切削与电阻测量都为人工完成,生产效率较低。
本文针对电子束焊接工艺生产的分流器,设计了一款具有高测
量准确度,高调阻精度,高生产效率等特点的自动标定调阻装置;
该装置在分流器生产中得到实际应用,应用效果较好,达到分流器
批量生产的要求。
2.测试原理
因为分流器的阻值非常小,在几十微欧到几百微欧之间,精
度要求也非常高,需要达到千分之五的左右,所以一般的电阻测量
装置很难能够准确地测量分流器阻值,即使有能够测量微欧的电阻
仪,所测量的电阻准确度也远远无法满足要求。因此测试分流器的
阻值,需要采用在分流器电流端加载大电流,在电压端测量输出电
压,间接测量的方法来测量电阻值,如图
2
所示。本装置选用了
100
安培直流电流进行测试供电,即分流器电阻
R=V
电压
/100
。
Ω.m
,分布在分流器两侧,紫铜两端分别有两个大小孔位,大孔
位为电流端子,用于加载电流,小孔位为电压端子,用于测量电压
值。
图
2
测试原理图
3.硬件设计
本装置最大特点就是把分流器调阻过程实现了全程自动化加
工,人工只需负责将毛坯料填入上料仓、将调阻后的分流器从下料
仓取出、触摸屏参数设置等操作即可;整体调阻过程大致包括分流
图
1
分流器产品
器的上料、下料,阻值测量,调阻切削等步骤,在硬件方面共设计
了五部分组件:控制组件、传动组件、锁紧组件、测量组件和切削
组件。
控制组件由可编程控制器(以下简称
PLC
)和上位机组成,
PLC
是本装置的核心单元,负责向各个单元发送指令,与仪器仪表
分流器在生产过程中初次焊接分割后形成毛坯料,毛坯料的
电阻值往往比预设的电阻值要小一些,需在调阻切削点处用铣刀切
削,切削后毛坯料的电阻值增大,直到达到预设的电阻值后才算合
格。分流器的调阻操作是单方向不可逆的,也就是说在调阻过程
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技术交流
通讯,控制电磁阀、伺服电机、四轴机械手,数据运算与处理等操
作都由它来完成;上位机负责与用户交互,将用户的操作指令传达
给
PLC
,并把反馈的信息与数据显示出来供用户参考查阅,最后将
数据保存下来。
传动组件由四轴机械手与机械手驱动器组成,四轴机械手负责
将分流器毛坯料从上料仓逐个拿出,放置到操作台上,待分流器调
阻完成后,再把分流器取出,放置到下料仓;机械手驱动器与
PLC
通讯,按
PLC
的动作指令控制四轴机械手,完成相应的动作要求。
锁紧组件由气路、电磁阀与气缸组成,电磁阀由
PLC
控制,通
过气路给气缸提供动力气源;气缸用于锁紧分流器,一共有三组,
分别安装在横向、纵向和上方三个方向,待分流器放置到操作台
后,其中两组气缸分别从横向、纵向进行物理锁紧,第三组气缸带
动加压端与表笔端从上方物理压紧,加压端用于给分流器提供直流
电流,接触到电流端子,表笔端用于测量分流器电压,接触到电压
端,直到分流器调阻结束后松开。
测量组件由直流电源和电压表组成,它们通过
RS232
串口与
PLC
通讯,接受测量指令,分别用于给分流器提供直流电流和测量
分流器电压,最后由
PLC
回取数据并计算电阻值。
切削组件由铣刀、电机、伺服驱动器和伺服电机组成,铣刀用
于切削分流器调整其阻值,由电机提供动力;伺服驱动器由
PLC
控
制,驱动伺服电机位移,为电阻切削的提供进给量。
4.软件设计
由于分流器调阻过程的不可逆性,使得分流器电阻切削时的
进给量尤为重要,通过实践操作建立了数学模型,并设计了多次切
削多次进给的方案,由
PLC
负责数据采集和计算,由电压表负责对
分流器电阻值测量和监控,最后计算出电阻切削的每次进程与进给
量,如图
3
所示,整个软件设计装置工作的主要步骤有:
图3 气缸控制器组成框图
(
1
)开始测试,机械手从料仓开始上料,每次抓取一片放置
操作台;
•
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•
(
2
)横向、纵向气缸压紧组件工作,从横向与纵向两方向对
分流器待测量元件进行压紧,防止调阻切削过程中元件发生位移;
(
3
)上方气缸压紧组件工作,从上方对分流器待测量元件进
行压紧,将加压端压紧至分流器电流端子、将表笔端压紧至分流器
电压端子;
(
4
)与直流电源仪表通讯,控制其供电输出;
(
5
)从电压表回读电压值,计算分流器电阻值;
(
6
)如电阻值满足要求,则按合格品处理,机械手下料,放
置合格品区;如电阻值不满足要求且超差无法调阻,则按不合格品
处理,机械手下料,放置不合格品区,否则进行切削调阻;
(
7
)切削调阻,根据当前分流器的电阻值与目标要求值的差
值,来判断切削的进给量,即差值越小,进给量越小,直至电阻值
满足要求;切削进给量的运动部分由伺服电机完成,通过
PLC
运算
后控制;
(
8
)循环切削,直至料仓无待调阻的分流器元件;
(
9
)测试结束。
5.功能设计
上位机程序编程由组态软件完成,通过触摸屏显示人机交互操
作界面,主要功能包括主要功能包括使用权限、数据监控、数据查
询、统计报表、参数设置、编号输入和报警功能:
(
1
)使用者权限功能:为确保只有经授权的生产人员才能操
作调阻装置,监控主机设置启动登录界面,需输入正确的使用者姓
名和密码后方可进入系统工作;
(
2
)数据监控功能:实时显示最近加工的分流器的加工完成
后的数据及测试状态,显示当日分流器生产的数量、合格产品数
量、不合格产品数量等信息;
(
3
)数据查询功能:具有历史数据查询功能,可以对任意日
期的生产数据进行查询;
(
4
)生成统计数据、报表功能:具有按照日期、按照成品、
废品等不同的分类形成相应的报表,报表数据储存在上位机中,可
通过
U
盘随时进行备份;
(
5
)参数设置功能:设有参数设置界面,通过参数设置表,
可以实现加工精度、切削速度、报警限值、操作权限等参数设置,
提高系统的通用性和灵活性;
(
6
)编号输入功能:生产时输入生产编号,生成历史数据及
相关统计报表时,包含生产编号等信息;同时,生成废品记录时,
也包含生产编号;
(
7
)报警功能:出现声光报警时,监控主机画面应显示报警
的种类。
6.结束语
分流器在电子行业中的应用十分广泛,伴随着汽车工业的迅猛
发展,新能源电动汽车更加注重安全性和可靠性,设计的高压互锁
回路及电池组回路中都是使用了电子束焊接工艺生产的分流器,分
流器自动标定调阻装置更是能够将分流器的生产调阻过程自动化、
高效率化,实现了分流器生产批量化,应用前景十分可观。
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